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某电厂冷再至辅汽气动调阀替换履历反响

2023-05-17 10:20:47 问鼎国际

某电厂冷再至辅汽气动调阀替换履历反响

某电厂冷再至辅助蒸汽气动调阀替换履历反响


一、原有供汽计划

某电厂原工业供汽汽源为汽轮机再热冷段蒸汽。。。 。。。由再热冷段蒸汽管道接出一起管道经调理减压后进入辅助蒸汽联箱,,,,,,从辅助蒸汽联箱接引管道对外供汽,,,,,,供汽量为0-200t/h,供汽参数为0.8-1.3MPa.管道设计温度420℃,,,,,,设计压力10MPa,管道材质为20G,调理阀前管道规格Φ273x16,,,,,,调理阀后管道规格Φ377x22。。。 。。。


二、供汽保存问题及项目刷新须要性

现在机组低负荷运行时间较长,,,,,,低负荷运行时再热冷段参数较低,,,,,,在调理阀前蒸汽压力1.6MPa的情形下,,,,,,现有冷段至辅汽联箱调理阀系统提供的最大蒸汽量约40t/h,,,,,,辅助蒸汽用量约70t/h,,,,,,缺口蒸汽量约30t/h,,,,,,不可知足外部蒸汽需求,,,,,,因此对原有供汽系统举行替换阀门刷新。。。 。。。


三、阀门替换计划

3.1采购阀门参数:


最大工况

必需知足工况

阀门关闭工况

阀门介入工况

流量(t/h)

100

70

0


入口压力(MPa)

6.8

1.6

3-6.2

3

出口压力(MPa)

1.3

0.6-0.7


<1.3

系统设计压力(MPa)

                 

10

温度℃(设计/运行)

420℃/350℃

介质类型

过热蒸汽

3.2施工办法 

3.2.1拆处原阀门保温,,,,,,搭设起吊用的专用吊架。。。 。。。

3.2.2用火焊切割旧阀门收支口管道,,,,,,切割玩毕后吊出阀门。。。 。。。 

3.2.3对火焊切割的管口举行打磨处置惩罚,,,,,,新阀门回装举行焊接处置惩罚。。。 。。。

3.2.4焊接时接纳氩弧焊打底三遍,,,,,,电焊敷面一遍,,,,,,所有焊接竣事后热处置惩罚24小时。。。 。。。 

3.2.5举行金属监视主要接纳磁粉检查,,,,,,硬度检查,,,,,,超声薄检查。。。 。。。

3.2.6恢复保温,,,,,,举行阀门行程整定。。。 。。。 


四、保存问题

4.1阀门装置完毕在未投运蒸汽时,,,,,,开关正常。。。 。。。在蒸汽投运时阀芯泛起偏转征象,,,,,,导致阀门行程杂乱。。。 。。。阀芯的牢靠螺丝松动,,,,,,在拆开检查 

时发明有一个螺丝开裂。。。 。。。

图片要害词

图片要害词

4.2阀门的阀杆与气动头相连的夹板没有防旋转的设计。。。 。。。

图片要害词

4.3阀门在10%至20%的开度、40%开度左右,,,,,,指令与反响误差较大。。。 。。。

图片要害词

图片要害词

五、处置惩罚计划 

5.1严酷执行阀门验收标准

5.1.1阀门主体材质和力学性能切合材质标准要求。。。 。。。

5.1.2阀门铸件外貌应平整、平滑、无气孔、无裂纹、无夹砂。。。 。。。 

5.1.3阀门的压力使用试验和密封性能试验的效果切合试验标准。。。 。。。

5.1.4阀门的开关应在公称压力和指定压差的条件下。。。 。。。启闭操作应无卡阻征象。。。 。。。 

5.1.5阀门具有较大的通用流能力,,,,,,即在阀门处的压力损失较小。。。 。。。

5.2关于在高压状态下使用的阀门,,,,,,阀杆与气动头相连的夹板需有防旋转设计。。。 。。。


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